07

2025

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02

制动蹄片开发记

作者:

陈光辉


近日,伴随着市场订单需求变化,陕汽汉德公司急需一批0081制动蹄片。该蹄片与公司多年前生产的0061制动蹄片基本一致,主要区别在于新蹄片在弧面孔新增加了两个φ11报警孔,另外增加了铣大小头叉子口方头的工序。

订单就是命令,接到生产任务后,车间迅速行动起来,找到以往全套61蹄片夹具,但是由于年代久远,原61蹄片夹具各个部位均已锈迹斑斑,但好在夹具主体健在,这就为以后生产新蹄片节省了很多时间。通过对夹具体进行除锈清理,使各套夹具立即容光焕发,然后夹具维修工对起关键作用的定位销、轴、套进行了更换,对需要改动的夹具垫板根据零件尺寸要求进行制作,对精度高的夹具重新翻新维护,从而使所需的十套夹具全部复活使用,从而最大限度的降低了开发0081新蹄片的成本投入。

由于关键工序钻弧面孔夹具年代久远,以往夹具设计都是在摇臂钻床使用,0061蹄片弧面孔都是同时加工大小相同的孔,根据工艺要求,新蹄片又新增加了两个直径不同的φ11孔,这就需要进行频繁换刀,增加了劳动强度。而且旧弧面孔夹具再增加两个新孔制作起来难度较大,考虑到这一现状,公司决定购置能在加工中心上钻弧面孔的4轴转台。夹具体安装在4轴上后,通过程序控制,能任意旋转角度对工件进行加工,能一次装夹两件蹄片,四轴通过旋转到指定度数后,加工中心主轴换刀对弧面进行钻孔。由于是数控操作,程序控制,从而极大了提高了产品精度,也避免了漏序现象的发生,同时也降低了工人师傅的劳动强度,达到了一举多得的效果。

新0081蹄片还增加了锯大小叉形口方头的工序,这就需要重新制作新夹具。由于初次进行加工,在试制过程中安装了白钢锯片铣刀,锯断过程中由于切削量较大,新夹具设计工件压紧位置离加工面较远,夹具弧面顶紧杆过高造成工件出现闪缝等问题,从而在切削过程中出现声音过响,震动过大,锯片切键抱死等现象。工人师傅们总结经验,改变工件压紧位置,降低弧面顶紧杆高度,更换合金锯片铣刀等方法,顺利解决加工中出现的各种问题,从而使锯断工序平稳运行。

通过不断发现问题并及时改进,顺利地使0081新蹄片完成试制,全套加工工序有序平稳地运行,从而保障了发货的正常进行。目前已累计生产出几千成品件,成为产品车间的上量的主要产品,也为公司抢占市场提供了坚强的保障!

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