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2026

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型砂与金属液:铸就工业零件的“黄金搭档”

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在铸造厂里,一个铸件能否成型、是否合格,很大程度上取决于型砂和金属液这对“搭档”的表现。型砂负责塑造形状,金属液负责填充成型,两者之间的配合直接决定了铸件的最终品质。

2026年3月,公司为推进降本增效工作,启动了铸元素切换实验,尝试以新型“型砂粉”替代原有型砂添加剂。型砂粉作为一种复合型砂添加剂,单吨成本较铸元素低约12.5%。这场实验在垂直分型挤压线小件生产中取得了不错效果,却在水平分型静压线球铁15B飞轮生产时遭遇严重挫折,最终导致批量废品、连续调整、产量欠产。回顾之间的曲折历程,型砂与金属液之间的微妙平衡关系值得深入反思。

3月9日10点,辅料仓原铸元素消耗完,型砂粉正式搭配旧砂及新砂实验配比正式上线,同时在垂直分型挤压线和水平分型静压线进行正常生产验证。挤压线主要生产小型铸铁件,单重1-15kg,壁厚均匀,充型速度相对静压线要快。铸件脱箱后表面粘砂现象改善明显,清理工作量减少;型砂溃散性好,落砂时铸件与砂块分离顺畅。垂直线的初步成功为全面推广增添了信心。

然后在水平分型静压线承担球铁15B飞轮的生产任务。该铸件单重21kg,材质QT450-10,采用单侧进水口顶注工艺,对型砂的高温强度、抗冲刷能力要求极高。切换后首个班次,230箱15B飞轮废品率飙升至90%,远超正常值(≤5%)。缺陷高度集中在单一进水口正前方的型腔部位,铸件表面出现不规则凸起的砂瘤,清理后凹腔明显砂粒嵌入金属基体现象,典型冲砂缺陷。因处于非加工毛坯面,导致大批报废。3月10号调整型砂粉,15B飞轮再次生产150箱,成品率13%。面对突发质量事故,技术、生产、质量三部门联合攻关。一周时间内,先后调整了型砂粉加入量、新砂加入量、混砂时间等参数,但15B飞轮的冲砂缺陷率始终解决不掉,始终无法恢复到铸元素时期≤5%的水平。3月正值生产高峰期,水平线因实验导致的大量废品,产线也因维修监护短缺,导致故障频繁停机,有效作业率下降近30%。3月16日公司决定暂时切换回铸元素。

    复盘整个实验过程,型砂粉在垂直线小件与水平线大件上的表现截然相反,个人认为根本原因在于型砂性能与金属液作用方式的匹配度问题,型砂高温强度存在差异。垂直分型挤压线生产多为小件,浇注系统简单,铁液充型更快、更稳,对型砂的高温强度要求相对较低,型砂粉溃散性好的特点在该场景下成为优势。而15B飞轮采用单进水口顶注,充型时间长,同时铁液从高处直冲而下,浇口下方承受剧烈的“水锤效应”,另型砂粉体系下的型砂高温抗压强度实测值3.87比原体系4.28低7%左右,难以抵御单进水口高速铁液的持续冲刷,导致型壁剥落、冲砂成孔。

目前,15B飞轮已恢复原铸元素体系生产,废品率回归正常水平。对于后续降本工作,建议采取更稳妥的策略:型砂切换必须“一机一策”,充分考虑产线特点、铸件结构与工艺匹配性。型砂与金属液的关系是动态平衡,任何一方的改变,都可能打破原有的平衡。

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